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鍋爐煙氣凈化工藝流程,燃煤鍋爐煙氣除塵工藝流程圖,鍋爐煙氣除塵脫硫工藝流程圖

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大家好,今天給各位分享鍋爐煙氣凈化工藝流程的一些知識,其中也會對燃煤鍋爐煙氣除塵工藝流程圖進行解釋,篇幅可能偏長,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在就馬上開始吧!

鍋爐煙氣凈化工藝流程,燃煤鍋爐煙氣除塵工藝流程圖

燃煤鍋爐煙氣除塵脫硫脫硝的過程

您好

燃煤鍋爐首先處理粉塵然后進行脫硫脫硝處理

首先要根絕您的鍋爐大小選擇匹配的布袋除塵器。通過布袋除塵器把粉塵先去除掉。

布袋除塵器粉塵過濾原理圖。看著非常簡單。但是操作起來還是有技術(shù)含量的。粉塵處理完畢后再開設(shè)脫硫脫硝處理。

電廠脫硫工藝流程圖及原理

脫硫工藝技術(shù)原理:

煙氣進入脫硫裝置的濕式吸收塔,與自上而下噴淋的堿石灰石漿液霧滴逆流接觸,其中的酸氧化物SO2以及其他污染物HCL、HF等被吸收,煙氣得以充分凈化;吸收SO2后的漿液反應(yīng)生成CaSO3,通過就地強制氧化、結(jié)晶生成CaSO4&8226;2H2O,經(jīng)脫水后得到商品級脫硫副產(chǎn)品—石膏,終實現(xiàn)含硫煙氣的綜合治理。

電廠脫硫工藝流程圖:

擴展資料:

脫硫,泛指燃燒前脫去燃料中的硫分以及煙道氣排放前的去硫過程。是防治大氣污染的重要技術(shù)措施之一。

目前脫硫方法一般有燃燒前、燃燒中和燃燒后脫硫等三種。隨著工業(yè)的發(fā)展和人們生活水平的提高,對能源的渴求也不斷增加,燃煤煙氣中的SO2已經(jīng)成為大氣污染的主要原因。減少SO2污染已成為當今大氣環(huán)境治理的當務(wù)之急。不少煙氣脫硫工藝已經(jīng)在工業(yè)中廣泛應(yīng)用,其對各類鍋爐和焚燒爐尾氣的治理也具有重要的現(xiàn)實意義。

參考資料:脫硫-百度百科

燃煤電廠低低溫電除塵提效改造項目分析

低溫靜電除塵技術(shù)主要是通過在干式電除塵器(DESP)之前投加煙冷器,使熱煙氣和汽機冷凝水實現(xiàn)熱交換,煙氣得以冷卻,減少排煙熱損失,同時將DESP的運行溫度由130℃~150℃降低到85℃~90℃(煙氣酸露點以下),不僅可脫除SO3、提高除塵效率,而且起到余熱回收利用的效果,實現(xiàn)了保護環(huán)境和降低能耗的雙重目的。

早在“十一五”時期,把節(jié)約能源作為基本國策之一,要求發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,保護生態(tài)環(huán)境,加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會?,F(xiàn)在到了“十三五”階段的初期,我國節(jié)能減排形勢依然嚴峻,且迫在眉睫。電力作為高耗能行業(yè),將在降低能耗、提高經(jīng)濟效益中扮演著重要角色。

某火力發(fā)電廠基于目前生產(chǎn)狀況以及“十三五節(jié)能規(guī)劃”的要求,實施了低低溫電除塵提效改造項目,實現(xiàn)余熱回收利用,達到節(jié)能減排的效果。同時,大大減少了SO2氣體排放、提高了除塵效率,在保護地區(qū)環(huán)境中發(fā)揮了重要作用。

1改造前后的工藝對比及技術(shù)原理

改造前,原煤由煤斗送入鍋爐的磨煤機,原煤被磨成煤粉以后進入鍋爐進行燃燒,將水加熱成過熱蒸汽,從而推動汽輪機轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動做功,整個過程經(jīng)歷了從化學能到熱能,再轉(zhuǎn)化成機械能的過程。汽輪機帶動發(fā)電機發(fā)電,終實現(xiàn)將機械能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?。在發(fā)電過程中,汽輪機乏汽通過凝汽器冷卻為冷凝水,經(jīng)回熱系統(tǒng)加熱后經(jīng)給水泵重新送入鍋爐中;煤燃燒后產(chǎn)生的煙氣經(jīng)脫硝裝置、空預器、電除塵、引風機、增壓風機、脫硫裝置后進入煙囪排大氣。

據(jù)實測數(shù)據(jù)表明,排煙所帶走的熱量是鍋爐運行中熱損失大的部分,占鍋爐總輸入熱量的5%~8%,占鍋爐的總熱損失的70%~80%。一般而言,排煙溫度每增加15℃~20℃,排煙熱損失將增加1%,鍋爐效率相應(yīng)降低1%,導致煤耗增加。

為保護尾部煙道、設(shè)備不受腐蝕,電廠必須將煙氣溫度控制在酸露點以上。按照國內(nèi)常規(guī)設(shè)計,煙氣溫度需高于酸露點5℃~10℃,因此空預器出口煙氣溫度通常設(shè)定為120℃~130℃。而在濕法脫硫工藝中,吸收塔中的煙氣為絕熱飽和狀態(tài),溫度(等焓過程)為50℃左右,即從120℃~150℃到50℃溫差之間的熱量全部損失了。

改造后的工藝流程圖如圖1所示。

改造后,低低溫靜電除塵技術(shù)則是通過在干式電除塵器(DESP)之前投加煙冷器,使熱煙氣和汽機冷凝水實現(xiàn)熱交換,煙氣冷卻,將DESP的運行溫度由130℃~150℃降低到85℃~90℃(煙氣酸露點以下),實現(xiàn)余熱回收利用,大大降低生產(chǎn)煤耗,實現(xiàn)經(jīng)濟效益和環(huán)境效益共贏。

2節(jié)能效果及環(huán)境效益分析

2.1節(jié)能效果分析

實施了低低溫靜電除塵技術(shù)后,節(jié)能效果主要體現(xiàn)在余熱回收利用。在煙冷器中,汽機冷凝水與煙氣發(fā)生熱交換,煙氣溫度由120℃~130℃降低到85℃的同時,加熱了冷凝水。這不僅減少排煙熱損失,還可預熱即將返回鍋爐的冷凝水,從而降低煤耗,給機組帶來節(jié)能效益,可謂一舉兩得。

2.1.1項目節(jié)能量測算的依據(jù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

(1)產(chǎn)品產(chǎn)量的依據(jù)。

機組發(fā)電利用小時為5500h,年發(fā)電量:1000MW×5500h=550000萬kW&8226;h。

(2)能耗的依據(jù)。

能耗依據(jù)火電廠有關(guān)熱經(jīng)濟理論計算。

2.1.2項目實施前后節(jié)能量計算

根據(jù)煙冷器能試驗結(jié)果,低低溫電除塵節(jié)能效果明顯,統(tǒng)計如下。

在1000MW負荷下分別投退煙冷器,測得鍋爐修正后效率分別為94.445%、94.370%,汽機修正后熱耗率分別為7408.58kJ/kW&8226;h、7463.14kJ/kW&8226;h,修正后供電煤耗分別為284.16g/kW&8226;h、285.97g/kW&8226;h,即煙冷器改造后降低機組供電煤耗1.81g/kW&8226;h。

在750MW負荷下分別投退煙冷器,測得鍋爐修正后效率分別為94.397%、94.289%,汽機修正后熱耗率分別為7511.86kJ/kW&8226;h、7571.31kJ/kW&8226;h,修正后供電煤耗分別為289.51g/kW&8226;h、291.81g/kW&8226;h,即煙冷器改造后降低機組供電煤耗2.30g/kW&8226;h。

在500MW負荷下分別投退煙冷器,測得鍋爐修正后效率分別為94.381%、94.494%,汽機修正后熱耗率分別為7691.92kJ/kW&8226;h、7769.63kJ/kW&8226;h,修正后供電煤耗分別為300.67g/kW&8226;h、302.71g/kW&8226;h,即煙冷器改造后降低機組供電煤耗2.04g/kW&8226;h。

相關(guān)的機組運行負荷分布按表1計算。

2.1.3節(jié)能量計算

改造前機組年綜合能源消耗量=2000h×1000MW×285.97g/kW&8226;h+2250h×1000MW×291.81g/kW&8226;h+1250h×1000MW×302.71g/kW&8226;h=1606900tce。

改造后機組年綜合能源消耗量=2000h×1000MW×284.16g/kW&8226;h+2250h×1000MW×289.51g/kW&8226;h+1250h×1000MW×300.67g/kW&8226;h=1595555tce。

由上述計算可知,項目實施前后每年節(jié)約標煤量=1606900tce-1595555tce=11345t標煤。

2.2環(huán)境效益分析

2.2.1脫除SO3

脫除煙氣中的SO3主要在于布置在空預器和靜電除塵器之間的煙冷器。它是SO3慢速冷凝場所。當煙氣溫度降到酸露點以下,由于飛灰總表面積遠大于換熱器殼體和管表面面積,硫酸蒸汽將優(yōu)先在飛灰顆粒表面上冷凝,并與飛灰中的堿金屬氧化物發(fā)生化學反應(yīng),生成硫酸鹽,隨后與飛灰一起被電除塵設(shè)備收走,致使煙氣中的硫酸蒸汽量大大減少,SO3脫除率可達95%以上。

2.2.2提高除塵效率

(1)煙塵灰比電阻決定了除塵效果。

當灰比電阻在104~1011Ω&8226;cm區(qū)間時,電除塵器收塵效果佳,比電阻過大或過小都會導致除塵效率急劇下降。若比電阻過小,荷電煙塵達到集塵極很快釋放電荷,容易從極板上返回氣流;若比電阻過大,荷電粒子在集塵極上緩慢釋放電荷,煙塵積累容易產(chǎn)生反電暈現(xiàn)象。影響飛灰比電阻大小的因素很多,譬如飛灰堿金屬含量、煤的含硫量和水分等,一般高硫煤的比電阻低于低硫煤。

(2)低低溫靜電除塵器的優(yōu)勢。

其一,傳統(tǒng)靜電除塵器的操作溫度在120℃~150℃之間,此時飛灰的比電阻高,而低低溫靜電除塵器出口溫度只有85℃左右,大幅度降低了飛灰比電阻,使靜電除塵器依然能高效收塵。另外,飛灰表面吸收了SO3后,比電阻進一步降低,可通過后續(xù)的干式靜電除塵器脫除。

其二,在煙塵入口濃度不變,靜電除塵器總集塵面積相同條件下,出口煙塵濃度與趨近速度和體積流量呈指數(shù)關(guān)系。當煙氣溫度從150℃降低到85℃,煙氣體積將減少16%左右,在相同條件下,意味著比集塵面積提高了16%,飛灰趨近速度可增加70%左右,可提高ESP對細顆粒的捕集效率。

3結(jié)論

(1)與傳統(tǒng)的煙氣治理技術(shù)相比,低低溫靜電除塵技術(shù)具有脫除SO3、提高除塵效率、降低排煙溫度從而減少熱損失以及余熱回收利用的特點。

(2)項目實施后,每年可節(jié)省11345t標準煤,降低生產(chǎn)煤耗,同時減少SO2排放量5447.7kg。不僅為企業(yè)節(jié)省生產(chǎn)成本、創(chuàng)造經(jīng)濟效益,且為環(huán)境大氣保護做出巨大貢獻。

(3)該項目的技術(shù),運行穩(wěn)定、可控,具有較好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益,符合“十三五節(jié)能規(guī)劃”的要求和行業(yè)長遠發(fā)展計劃,促進地區(qū)和企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展,使企業(yè)經(jīng)濟和地區(qū)環(huán)境保護事業(yè)齊頭并進。

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